แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานตามหลัก PDCA และกระบวนการที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ ด้วยการประเมิน ศักยภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญเพื่อ กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม ดังนี้

| กิจกรรมหลัก | แหล่งพลังงานไม่หมุนเวียน | แหล่งพลังงานหมุนเวียน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เบนซิน | ดีเซล | LPG | LNG | ไฟฟ้าที่ ซื้อจาก ภายนอก |
แสง อาทิตย์ |
ไม้สับ | ไม้ฟืน | ก๊าซ ชีวภาพ ทดแทน LPG |
ก๊าซ ชีวภาพ ผลิต ไฟฟ้า |
|
| กิจกรรมภายในองค์กร | ||||||||||
| ระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต | ||||||||||
| พลังงานความร้อนในการผลิต | ||||||||||
| การขนย้ายวัตถุดิบ | ||||||||||
| การบรรจุภัณฑ์สินค้า | ||||||||||
| การซ่อมบำรุงเครื่องจักร | ||||||||||
| ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ||||||||||
| ระบบไฟฟ้าสำนักงาน | ||||||||||
| การเดินทางเพื่อธุรกิจ | ||||||||||
| การรับส่งพนักงานในการทำงาน | ||||||||||
| ระบบการบำบัดน้ำเสีย | ||||||||||
| การปรับปรุงภูมิทัศน์ | ||||||||||
| การขนส่งวัตถุดิบ | ||||||||||
ผลการดำเนินงานปี 2568
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
ในปี 2568 บริษัท ฯ ได้ดำเนินโครงการและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต จำนวน 4 โครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในสายการผลิตที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น แบ่งเป็นโครงการด้านพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ โครงการลดมอเตอร์ใบกวนจาก 11 kW เป็น 4 kW เพื่อช่วยลดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับภาระงานจริง ทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงต่อชั่วโมงการเดินเครื่อง และลดการสูญเสียพลังงานจากการใช้มอเตอร์เกินความจำเป็น โครงการเปลี่ยนเครื่องระบายความร้อนจาก Chiller เป็น Cooling tower เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบใช้คอมเพรสเซอร์ซึ่งใช้พลังงานสูง มาเป็นระบบระบายความร้อนด้วยการถ่ายเทความร้อนผ่านอากาศและน้ำ ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าโดยรวมในกระบวนการผลิต
โครงการด้านพลังงานความร้อนอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ (O2) ให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ ลดการสูญเสียพลังงานจากความร้อนและเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด ส่งผลให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงต่อหน่วยการผลิต โครงการเปลี่ยนระบบบอยเลอร์เป็นแบบประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตไอน้ำ ทำให้ได้พลังงานความร้อนมากขึ้นจากเชื้อเพลิงปริมาณเท่าเดิม จึงลดการใช้พลังงานและค่าเชื้อเพลิงโดยรวมได้
จากการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง 4 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 101.35 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และลดการใช้พลังงานความร้อนได้ทั้งสิ้น 86,247.49 กิกะจูล คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวมทั้งหมดจากทุกโครงการเท่ากับ 293 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากทุกโครงการเป็นเงิน 7.24 ล้านบาท


การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน
บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานกรุงเทพฯ ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
- ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศภายในสำนักงานไม่ให้ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ดำเนินการปิดประตูหน้าต่างให้สนิทหากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และไม่นำสิ่งที่มีความร้อนหรือความชื้นเข้ามาในห้องปรับอากาศ
- รณรงค์ให้งดใช้เครื่องปรับอากาศก่อนเวลางาน และปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงพักกลางวัน
- รณรงค์ให้ปิดไฟภายในออฟฟิศทุกดวงในช่วงพักกลางวัน
- รณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน
- ถอดปลั๊กหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน พร้อมทั้งเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 มาใช้งาน
- เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน โดยเปลี่ยนจาก หลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 46 วัตต์ เป็นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์
- ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

การใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในองค์กร ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลในกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท ฯ ดำเนินโครงการ NER 360 Degree Clean Energy เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตั้งแต่ปี 2564 ในปี 2568 บริษัท ฯ ไม่มีการขยายกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจากปี 2567 จึงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งสิ้น 5.987 เมกะวัตต์พีค (MWp) ปัจจุบัน บริษัท ฯ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตรวมทั้งหมด 5,001,623.6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในกระบวนการผลิต ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 ร้อยละ 0.69 เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเสียหายบางส่วน


| โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) |
พลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) |
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ (กิกะจูล) |
|---|---|---|---|
| โครงการ NER 360 Degree Clean Energy การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 5.987 MWp | 5,001,623.6 | 5,001,623.6 | 18,005.84 |
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
บริษัท ฯ สามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพมาทดแทนการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากภายนอกในกระบวนการผลิตรวมทั้งหมด 70,838.96 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในกระบวนการผลิต
| โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ | ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ (ลูกบาศก์เมตร) |
ก๊าซชีวภาพที่นำไปใช้ผลิตไฟฟ้า (ลูกบาศก์เมตร) |
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) |
พลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) |
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ (กิกะจูล) |
|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ “NER 360 Degree Zero Waste” การใช้ก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ผลิตไฟฟ้าใช้ในองค์กร | 80,683.77 | 30,800 | 70,838.96 | 70,838.96 | 255.02 |
บริษัท ฯ ดำเนินโครงการ NER 360 Degree Zero Waste เพื่อผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ได้ทดลองใช้กากมันและขี้วัวเป็นวัตถุดิบผสมร่วมกับหญ้าเนเปียร์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจากให้ปริมาณก๊าซมีเทนสูงและเป็นการนำของเสียจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ บริษัท ฯ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพจำนวนรวมทั้งหมด 80,683.77 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ทดแทนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 49,883.77 ลูกบาศก์เมตร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 71.44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้บริษัท ฯ ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เป็นเงินรวม 523,180.98 บาท
| โครงการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) | ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ (ลูกบาศก์เมตร) |
ก๊าซชีวภาพที่นำไปใช้ ทดแทน LPG (ลูกบาศก์เมตร) |
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ ทดแทน LPG (กิกะจูล) |
|---|---|---|---|
| โครงการ “NER 360 Degree Zero Waste” การใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้ LPG ในกระบวนการอบยาง | 80,683.77 | 49,883.77 | 1,071.50 |

การใช้พลังงานทั้งหมดในองค์กร
บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 ของพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานกรุงเทพ โดยปี 2568 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานทุกประเภททั้งในกระบวนการผลิตและสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 433,520.76 กิกะจูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.55 เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังผลิตสู่ภาวะปกติหลังจากที่ได้ปรับปรุงกระทบวนการผลิตบางส่วนไปเมื่อปี 2567 และมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ถึงร้อยละ 12.19 แต่เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566 บริษัทฯ ใช้พลังงานลดลงร้อยละ 11.21 เช่นเดียวกับ อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตของปี 2568 เท่ากับ 0.995 กิกะจูลต่อตันผลิต เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 21.72 แต่ลดลงจากปีฐาน 2566 ร้อยละ 4.76 โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการใช้พลังงานภายในองค์กร ได้แก่ เชื้อเพลิงและไฟฟ้า เป็นฐานในการคำนวณ ยังไม่รวมถึงการใช้พลังงานในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ เนื่องจากยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบสมบูรณ์
การพัฒนาบุคลากรด้านการประหยัดพลังงาน
ในปี 2568 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การประหยัดพลังงานใกล้ตัวและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) สังกัดกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ให้แก่พนักงานที่เป็นตัวแทนจากแต่ละฝ่ายงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานจริง และในกระบวนการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
| เป้าหมายระยะยาว ปี 2573 |
เป้าหมาย ปี 2568 |
ผลการดำเนินงาน ปี 2568 |
|
|---|---|---|---|
| อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตเทียบกับปีฐาน 2566 | ลดลงร้อยละ 30 | ลดลงร้อยละ 20 | ลดลงร้อยละ 4.76 |
| สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานทั้งหมด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 | ร้อยละ 45.22 |